板材煉鐵廠超常規(guī)科學統(tǒng)籌設備聯(lián)檢
七號高爐年修比計劃工期提前二十七小時三十二分鐘送風
10月28日4時8分,年修后的板材煉鐵廠七號高爐開始送風,比計劃工期96小時提前27小時32分鐘。已經(jīng)檢修完畢的六號高爐、新一號高爐目前各項指標恢復正常,360m2燒結(jié)機大修工程按計劃進行,標志著該廠在超常規(guī)組織和科學統(tǒng)籌下,各項聯(lián)檢工作安全優(yōu)質(zhì)高效推進。
該廠設備聯(lián)檢從10月15日開始,主要項目包括六號高爐、新一號高爐、七號高爐年修,五號高爐過渡及360m2燒結(jié)機大修工程,面臨著時間緊、項目多、作業(yè)面廣等諸多不利因素。為保障各項聯(lián)檢任務安全優(yōu)質(zhì)高效完成,該廠高度重視,各相關部門積極做好前期的準備工作,多次召開專題會議,對施工方案、施工力量、資材準備、技術(shù)準備、安全防火、文明施工等方面工作進行了細致的安排,針對檢修中容易出現(xiàn)的問題,逐項落實具體檢修項目,多次優(yōu)化施工方案,科學合理制訂施工網(wǎng)絡圖,并做到了責任到人,為施工順利進行打下堅實基礎。
在具體施工中,該廠把安全、質(zhì)量工作放在突出位置,以落實安全責任、規(guī)范現(xiàn)場安全、檢查安全措施為重點,實行24小時監(jiān)控。在施工質(zhì)量方面,形成了自上而下的質(zhì)量監(jiān)督檢查體系,板材煉鐵廠、修建(維檢)公司等領導及設備管理室、在建作業(yè)區(qū)、檢修人員晝夜奮戰(zhàn)在施工現(xiàn)場,全面加強質(zhì)量跟蹤記錄,積極做好施工現(xiàn)場的工序銜接,嚴格控制網(wǎng)絡工期計劃。
由于組織科學,措施到位,六號高爐年修比計劃提前7小時送風,解決了二號熱風爐里水圈漏水掉磚卡閥重大隱患;新一號高爐年修比計劃提前4小時送風,對爐頂多臺大型設備進行更換,旋風除塵器搭設滿堂跳板對鋼結(jié)構(gòu)及耐磨層徹底處理。尤其是七號高爐年修的四號熱風爐過渡是重中之重,該廠工程技術(shù)人員通過優(yōu)化施工,提前在預組對的4米熱風連接管道下部3層耐材全部離線砌筑,吊裝采用新設4×4滑子增加現(xiàn)有吊車起重量,切割的熱風3米長端頭采用千斤頂頂脹將內(nèi)部3層耐材頂斷脫離,改變了以往在高溫烘烤下采用人工摳環(huán)帶磚斷開熱風杠管道的施工方法,并通過內(nèi)部巖棉遮擋,實現(xiàn)人員提前進入施工,最終確保了年修比計劃工期提前27小時32分鐘告竣。此外,該廠還利用檢修契機,對三座高爐進行了壓漿處理,有效解決了爐缸及鐵口溫度高等安全隱患。
下一步,該廠將認真細致做好七號高爐四號熱風爐為期15天的烘爐工作,加速推進實現(xiàn)五號高爐平穩(wěn)過渡,確保360m2燒結(jié)機大修工程的燒結(jié)機作業(yè)面、脫硫系統(tǒng)、機尾除塵器等三條線安全高效推進,為決戰(zhàn)四季度,完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標奠定堅實的設備基礎。
該廠設備聯(lián)檢從10月15日開始,主要項目包括六號高爐、新一號高爐、七號高爐年修,五號高爐過渡及360m2燒結(jié)機大修工程,面臨著時間緊、項目多、作業(yè)面廣等諸多不利因素。為保障各項聯(lián)檢任務安全優(yōu)質(zhì)高效完成,該廠高度重視,各相關部門積極做好前期的準備工作,多次召開專題會議,對施工方案、施工力量、資材準備、技術(shù)準備、安全防火、文明施工等方面工作進行了細致的安排,針對檢修中容易出現(xiàn)的問題,逐項落實具體檢修項目,多次優(yōu)化施工方案,科學合理制訂施工網(wǎng)絡圖,并做到了責任到人,為施工順利進行打下堅實基礎。
在具體施工中,該廠把安全、質(zhì)量工作放在突出位置,以落實安全責任、規(guī)范現(xiàn)場安全、檢查安全措施為重點,實行24小時監(jiān)控。在施工質(zhì)量方面,形成了自上而下的質(zhì)量監(jiān)督檢查體系,板材煉鐵廠、修建(維檢)公司等領導及設備管理室、在建作業(yè)區(qū)、檢修人員晝夜奮戰(zhàn)在施工現(xiàn)場,全面加強質(zhì)量跟蹤記錄,積極做好施工現(xiàn)場的工序銜接,嚴格控制網(wǎng)絡工期計劃。
由于組織科學,措施到位,六號高爐年修比計劃提前7小時送風,解決了二號熱風爐里水圈漏水掉磚卡閥重大隱患;新一號高爐年修比計劃提前4小時送風,對爐頂多臺大型設備進行更換,旋風除塵器搭設滿堂跳板對鋼結(jié)構(gòu)及耐磨層徹底處理。尤其是七號高爐年修的四號熱風爐過渡是重中之重,該廠工程技術(shù)人員通過優(yōu)化施工,提前在預組對的4米熱風連接管道下部3層耐材全部離線砌筑,吊裝采用新設4×4滑子增加現(xiàn)有吊車起重量,切割的熱風3米長端頭采用千斤頂頂脹將內(nèi)部3層耐材頂斷脫離,改變了以往在高溫烘烤下采用人工摳環(huán)帶磚斷開熱風杠管道的施工方法,并通過內(nèi)部巖棉遮擋,實現(xiàn)人員提前進入施工,最終確保了年修比計劃工期提前27小時32分鐘告竣。此外,該廠還利用檢修契機,對三座高爐進行了壓漿處理,有效解決了爐缸及鐵口溫度高等安全隱患。
下一步,該廠將認真細致做好七號高爐四號熱風爐為期15天的烘爐工作,加速推進實現(xiàn)五號高爐平穩(wěn)過渡,確保360m2燒結(jié)機大修工程的燒結(jié)機作業(yè)面、脫硫系統(tǒng)、機尾除塵器等三條線安全高效推進,為決戰(zhàn)四季度,完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標奠定堅實的設備基礎。
2020-10-29
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